今年以来,中沥公司运行四部积极响应公司降本增效号召,以党建为引领,紧扣生产经营重点任务,聚焦关键指标提升和运行成本压降,成立“降本增效党员突击队”,深耕挖潜降成本,深扣细节提效益,为公司高水平质量的发展注入新动能。
降本增效,青年先行。运行四部依托书记项目——“青年学堂”平台,制定节能降耗、工艺优化、设备维护等方面培训课程,采用“课堂讲授+现场实操”互动交流相结合的授课方式,确保青年员工熟练掌握操作技能。在培训过程中,组织青年员工做实操演练,巧妙融入成功经验和失败教训的案例分析,通过正反两面的学习,强化青年员工对降本增效理念的认识和实践能力。此外,每季度开展降本增效知识竞赛,建立完整奖励机制,激发员工学习热情,引导广大党员职工主动参与到降本增效工作中,真正达到“以赛促练、以学促行”。
面对部分运行设备耗能高、效率低等问题,党员们大胆创新攻坚,在确保安全生产基础上,积极推动设备国产化,成功将富气压缩机变频器与焦炭塔隔断阀换为“中国造”,不仅降低了采购维保成本,而且相较之前的进口设备节约电耗达20%,后期维保效率也将大幅度的提升。同时,在技改项目中一直在优化电机配置,对高能级电机实施全面降级改造,升级换代新式节能电机,逐步淘汰高耗能电机,每年可节省电费等费用50余万元,进一步实现了设备的节能降耗。
运行四部充分的发挥“降本增效党员突击队”作用,通过揭榜攻关等活动促进节能降耗水平提升。党员突击队成员深入生产一线,以问题导向出发,注重细节提升,制定并实施了一系列针对性强、见效快的技改措施。针对蒸汽利用量大的问题,采取关闭轻质油伴热、调节焦炭塔特阀、优化冷焦流程等措施,不仅提高了热量回收效率,增加了低压蒸汽产量,还大幅节约了蒸汽消耗,蒸汽每个生产周期总节约量达到34吨,每年可节省成本290余万元;优化公司燃料气组分,减少焦化加热炉燃料气消耗约为180立方米每小时,节省生产所带来的成本约486元每小时,预计年节约生产所带来的成本425余万元。通过调整生产周期,将除焦时间调至电价低谷时进行,预计年节约生产所带来的成本35万元。
下一步,运行四部将严格落实公司降本增效工作要求,秉承“一点一滴深挖潜,一分一厘巧增效”原则,以“降本增效党员突击队”为抓手,算好“成本账”“效益账”,精细化管理、精准化技改,在降本增效中出实招、解难题,为公司打赢降本增效攻坚战、实现高水平发展贡献力量。
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